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      1. 龍門式激光MAG焊在車頂通長板焊接中的應(yīng)用

        作者:鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
        時間:2009-12-23 10:04:33 [收藏]

            (1、蘭州理工大學(xué)甘肅省有色金屬新材料國家重點實驗室,甘肅蘭州730050;2中國南車集團四方機車車輛股份有限公司,山東青島26631)

            摘要:介紹了美國Jetline公司制造的龍門式激光自動跟蹤MAG焊機的基本結(jié)構(gòu)、工作原理和基本操作,并制定了龍門焊機焊接軌道車輛車頂通長板的工藝措施。

            關(guān)鍵詞:龍門焊機;激光跟蹤;激光傳感器

            序言

            傳統(tǒng)軌道車輛客車鋼結(jié)構(gòu)車頂板一直沿用分段搭接的方式,焊縫包括中頂板及中頂板弧形搭接焊縫,共20多段,每段長2.9m;中頂板與通長側(cè)頂板的搭接長直焊縫,共計2段,每段長25.5m。采用的焊接方法是手工CO2氣體保護焊,其特點為:速度慢,效率低[1、2]、外觀不美觀、焊工勞動強度大。為改變這一落后狀況,南車四方公司將車頂分段焊接的中頂板改為通長板以減少焊縫的數(shù)量,如圖1所示。并從美國Jetline公司引進一臺龍門式激光跟蹤自動焊機,用于車頂板焊接,配合通長中頂板漲拉工藝,大大提高了車頂焊接的自動化水平。

            1結(jié)構(gòu)與跟蹤原理

            龍門焊機主要由以下幾部分組成:lnvision456型逆變脈沖,Miller焊機、JST激光焊縫跟蹤系統(tǒng)、Lincoln型Miller程控送絲機、Lincoln焊接煙塵吸收裝置、冷卻系統(tǒng)和龍門架、導(dǎo)軌、電纜等附屬裝置,如圖2所示。

            龍門焊機焊縫自動跟蹤功能由JST激光焊縫跟蹤系統(tǒng)完成,它主要由工業(yè)PC、CCD激光傳感器、十字滑塊、監(jiān)視器、控制器以及連接電纜等組成。工業(yè)PC內(nèi)的SAPEⅡ集成電路板是焊縫跟蹤系統(tǒng)的核心,工作原理如圖3所示。

            由圖3可知,焊縫的位置特征和幾何輪廓經(jīng)傳感器中的CCD攝入圖像并經(jīng)處理,送入圖像采集卡經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換成8bit數(shù)字信號,以中斷傳送方式經(jīng)PCI總線送入SAPEⅡ板的內(nèi)存。SAPEⅡ板調(diào)用圖像處理程序進行圖像預(yù)處理(濾波、增強等)和圖像后處理(抽取焊縫中心線、檢測特征信號點),得到偏差信號后,經(jīng)控制算法得到控制信號,由執(zhí)行機構(gòu)控制步進電機作上、下、左、右4個方向的運動,調(diào)整焊槍自動對準(zhǔn)焊縫。

            傳感器是焊縫跟蹤系統(tǒng)最為關(guān)鍵的部件,龍門焊機采用的是由Jetine公司自行研制的型號為MLP10-5的激光傳感器,其主要結(jié)構(gòu)為CCD攝像機、激光二極管、鏡頭、圓柱透鏡、帶通濾光片和防飛濺罩等組成。其功率大,結(jié)構(gòu)小巧,可與焊槍綁定一起使用,可發(fā)出激光條紋的寬度為12mm,調(diào)整靈敏度小于等于±0.2mm。激光傳感方法不僅能檢測出焊縫的中心位置,獲得焊縫的形狀和尺寸等特征參量,并且是無接觸的;而且激光光強大、頻帶窄的特點使焊縫跟蹤更為靈敏準(zhǔn)確。如圖4所示,激光二極管發(fā)出的點光源經(jīng)過柱狀透鏡變成一束線光源,垂直投射到工件表面,CCD傾斜接收,同時得到工件表面和高度方向的二維圖像信息,送入圖像采集卡[3、4]。

            圖5為焊縫位置發(fā)生變化時,激光帶在CCD中成像的示意圖,a、b、c、d、e依次為焊槍相對于焊縫位置準(zhǔn)確、偏左、偏右、偏高、偏低時的成像示意圖。

            2基本操作

            龍門焊機的操作是通過控制器來實現(xiàn)的??刂破魃嫌蠸tart、Stop、Laser、Error、Seam 5個按鈕以及控制焊槍左右和上下移動的開關(guān)。焊縫跟蹤前按下Laser按鈕,將激光打開,激光傳感器將自動尋找焊縫并感應(yīng)傳感頭距焊縫的位置,若傳感頭相對于焊縫位置過大或過小,超過了傳感頭的正常感應(yīng)范圍,控制器面板會彈出錯誤信息“Fail to see the seam”,輕撥左右和上下移動開關(guān)直至錯誤信息消除,選擇焊縫的連接型式,調(diào)整左右和上下偏移量接近于零點。譬如,控制器面板上顯示“Y=+0.1mm,Z=-0.3mm”信息表示激光條紋中心點相對于焊縫正確位置在垂直方向向下偏移0.3mm,在水平方向向左偏移0.1mm。如果想讓傳感器相對于焊縫始終有這樣一個偏移量,請同時按下Laser和Seam按鈕,起用傳感器的示教(Teach)功能,則該位置被視為焊槍相對于焊縫的基準(zhǔn)位置。跟蹤過程中傳感器在該位置觀測到焊縫,焊槍不做位置調(diào)整,偏離此位置,焊槍以此位置為基準(zhǔn)做上下和左右調(diào)整,從而實現(xiàn)焊縫的跟蹤①。

            3工藝制定

            根據(jù)龍門焊機的工作特點,結(jié)合車頂?shù)脑O(shè)計結(jié)構(gòu),為保證龍門焊機正常的工作,制定了使用龍門焊機時的配套工藝措施。

            3.1通長板供料尺寸精度要求

            保證通長板供料的尺寸精度,通長板平面度小于等于1mm/m2局部直線度小于等于5.0mm/cm,側(cè)頂板上邊緣平面度小于等于1mm/m2,局部直線度小于等于5.0mm/cm;控制車頂骨架彎梁的成形質(zhì)量,要求彎梁的翼腹面垂直度小于等于90°,彎梁甩頭小于等于10mm,通長板兩端各留出300mm拉伸工藝余量。

            3.2通長板裝配質(zhì)量要求

            配備與龍門焊機配套的焊接工裝,保證通長板的裝配精度,定位夾緊車頂,保證車頂放正放平;龍門焊機柔性不足,送絲機構(gòu)不能根據(jù)焊縫的形態(tài)自動調(diào)節(jié)送絲速度,焊接速度一旦設(shè)定,焊接過程中也不能做調(diào)整,如果板與板之間閃縫過大,焊縫會出現(xiàn)欠絲,要求兩通長板板間裝配縫隙小于等于1.0mm;限于機動十字滑塊有效行程為120mm,要求通長板整車方向上的傾斜小于等于60.0mm;由于焊點對焊縫跟蹤以及焊縫成形的影響較大,必須控制焊點尺寸,要求焊點尺寸高度小于等于3.0mm,直徑小于等于10.0mm,保證彎梁與頂板密貼,以保證拉伸時頂板受力均勻,車頂不易發(fā)生變形。

            3.3通長板焊接工藝

            由于焊縫對油漆等有機物質(zhì)十分敏感,焊縫經(jīng)常出現(xiàn)氣孔、夾雜等缺陷,焊前2h內(nèi)將焊縫兩側(cè)打磨光亮,并采用φ(Ar)80%+φ(CO2)20%干燥混合氣體保護。采用合理的焊接順序,焊前施以反變形以減少車頂上翹變形。焊后不要馬上將固定車頂?shù)墓ぱb夾具卸開,應(yīng)間隔一定時間待車頂完全冷卻后再卸。

            由于車頂龍門焊機焊接速度較慢,單位時間空間的焊縫熱輸入量很大,焊后車頂鋼結(jié)構(gòu)的上翹變形很大,嚴(yán)重時可造成頂板與骨架梁焊縫崩裂,采用合理的焊接規(guī)范參數(shù)以及施焊順序至關(guān)重要。表1是龍門焊機用于車頂焊接的規(guī)范參數(shù),通長車頂板材質(zhì)為耐候鋼09CuPCrNi-B,板厚為2.0mm。圖6為通長板的3種接縫形式,依次為船形焊、類仰焊、平焊。

            為控制焊接變形,將整個車頂3條通長焊縫分為3段,先焊車頂中心中頂板與中頂板的對接焊縫,具體施焊順序⑴、⑵、⑶,倒向焊接以減少焊接變形;再同時焊車頂兩側(cè)中頂板與側(cè)頂板的兩條船形或類仰形搭接焊縫,施焊順序⑷、⑸、⑹,同樣采用倒向焊接,如圖7所示。施焊前要仔細(xì)觀察焊縫裝配質(zhì)量和打磨質(zhì)量。

            3.4龍門焊機工作要求

            焊前檢查龍門焊機各器件工作是否正常,按照使用要求說明書定期更換易損器件,保證冷卻管路和吸塵管路的正常運行;定期檢查更換激光傳感器的防飛濺罩以及濾光片,保證防飛濺罩的正常工作和濾光片的清潔;MLP10-5型傳感器來說,其左右最大的偏移量范圍為-6.0-+6.0mm,透鏡有效工作高度范圍為-15-+20mm,焊槍相對于基準(zhǔn)位置不得超過傳感器的工作范圍。

            表2是采用龍門焊機前后車頂焊縫成形、焊接效率、所耗焊材和焊接成本的一些數(shù)據(jù)對比。

             經(jīng)過表2對比發(fā)現(xiàn),采用龍門焊機后焊縫成形得到很大改善,焊接效率得到很大提高,焊接成本有效降低,經(jīng)濟效益顯著。

            4常見故障及解決措施

             常見故障及解決措施見表3。

            5結(jié)論

            a、采用龍門焊機焊接車頂通長板焊縫,提高了焊接質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本。b、實現(xiàn)激光自動跟蹤,提高了生產(chǎn)效率,降低了勞動強度。c、針對于車體總組裝時車頂雨檐下:條通長仰焊縫施焊位置不好,工人勞動強度大且焊縫成形不良,建議增設(shè)懸臂式激光跟蹤自動焊機。

            參考文獻(xiàn):

            [1]中國機械工程學(xué)會焊接學(xué)會。焊接手冊?材料的焊接[M]北京:機械工業(yè)出版社,1992[2]周振豐。金屬焊接性[M]北京:機械工業(yè)出版社,1994[3]鞠益蘭,程金松6結(jié)構(gòu)光式激光視覺傳感器的焊縫跟蹤系統(tǒng)[J]電焊機,2002,32(5):9-11[4]孫立新,韓煒,劉冰清,等6結(jié)構(gòu)光焊縫檢測傳感器設(shè)計理論的研究[J]光學(xué)學(xué),2003,23(2):225-230


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